地熱鉆井

河南某地熱井管擠毀事故分析及處理

     過濾管安裝在不穩(wěn)定的、但要求出水的含水層段(如砂巖、巖石破裂的斷層帶), 能讓含水層中的水自由而通暢地流入水井內(nèi), 同時又要阻止砂或碎巖隨水流入井內(nèi), 并在井壁膠結不牢的井起構架作用。過濾管的種類很多, 其中橋式過濾管是一種帶有橋形孔眼的過濾管材, 由于具有較高的過水能力和較好的擋砂效果, 在地熱井施工中得到了普遍的使用。由于橋式過濾管為鋼板沖孔、卷制而成, 抗擠強度相對較低, 在成井中如果不注意井管內(nèi)外的壓力平衡等問題, 極易出現(xiàn)過濾管擠毀事故。2008年11月, 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊在河南某地施工地熱井時就出現(xiàn)了過濾管擠毀事故。
 
  該孔位于河南省濮陽地區(qū), 地處黃、海沖積平原, 第四系地層廣布且沉積厚度較大, 從上到下為一套亞砂土、亞粘土、粘土及中砂、細砂、粉細砂層所組成的多元結構松散堆積物。第四系地層下沉積著巨厚的第三系地層。兩個時代的地層厚度>1500 m。
 
  該井設計井深為1200 m, 其中0 ~ 200 m井段井徑450 mm, 下入 273 mm×7 mm螺旋鋼管;200 m以深井段井徑311 mm, 下入 159 mm×6 mm無縫鋼管及同徑過濾管。成井后要求井口出水溫度≥ 45℃, 出水量≥50 t/h。
 
  1 事故經(jīng)過
 
  在下管過程中, 觀察到井管內(nèi)一直不返漿, 雖然往井管內(nèi)補漿, 但反映在指重表上的懸重較理論值小, 考慮到可能是泥漿密度較大、粘度較高、浮力大等因素, 所以也沒有特別關注這一現(xiàn)象。井管到位后下沖孔器準備沖孔換漿, 但當鉆具下到接近第一層過濾管位置時遇阻, 怎么也下不去。分析各方面原因后判斷是過濾管變形。在拔管過程中發(fā)現(xiàn)過濾管已經(jīng)全部被擠毀(見圖1)。拔出的井管還存在同一個現(xiàn)象:無論該層段過濾管有多長, 提出的所有過濾管以管箍為分界點, 相鄰兩節(jié)的擠毀面相互垂直。
 
  2 事故原因分析及處理
 
  中原地區(qū)地熱施工經(jīng)過20多年的不斷完善,已經(jīng)形成了一套比較完善的成井工藝。一般的地熱成井為:完鉆※物探測井※同徑鉆具順孔※沖孔換漿※下管※沖孔換漿※動水填礫※止水、固井洗井※抽水實驗。其中同徑鉆具順孔的目的是進一步修正孔壁, 消除下鉆遇阻現(xiàn)象, 保證井管順利下入;下管前的沖孔換漿是把井底沉淀徹底排出孔外,均勻地將泥漿的密度、粘度調(diào)整到適當?shù)闹笜?下管泥漿指標為:漏斗粘度20 ~ 21 s, 密度1.08 ~ 1.15kg/L, 含砂量<0.5%, 失水量<20 mL/30 min, pH值8 ~ 10), 保證井管能夠下放到位。分析該次事故, 影響因素較多, 主要為以下幾點。
 
  2.1 過濾管自身強度較低
 
  本次過濾管擠毀事故的發(fā)生, 主要是由于過濾管的自身結構條件造成了其強度較低。事后經(jīng)過檢驗, 該型號過濾管的擠毀強度為6.9 MPa。
 
  2.2 換漿時間短, 泥漿不均勻
 
  在該井鉆進中使用張家口探礦機械廠生產(chǎn)的排量為1200 L/min的泥漿泵, 由于設備老化等因素的影響, 排量不到1 000 L/min。而由于鉆孔孔徑為350 mm, 口徑較大, 按1000 L/min的排量計算, 泥漿的上返速度為167 m/h, 上返速度較低, 且越靠近孔壁, 上返速度越低, 調(diào)整泥漿時要達到整個孔內(nèi)泥漿性能的均一性所需的時間更長。如果不考慮泥漿在鉆具中的下行速度, 且假定泥漿是充滿整個井筒均勻的流動, 對于深度1200 m的井, 泥漿循環(huán)一周就需要7 h10 min。一般是在泥漿均勻循環(huán)2周后再緩慢的加水調(diào)稀, 盡可能使泥漿在孔內(nèi)上行過程中均勻、同步。而在實際操作時, 由于認識不充分, 當班人員在沖孔換漿時曾大量地加入清水, 受泥漿粘滯力等的影響, 造成泥漿在孔內(nèi)呈線性流動, 一部分泥漿根本不流動, 從而換漿不均勻。造成沖孔換漿時間與上返泥漿參數(shù)已經(jīng)滿足下管需要的假象。
 
  2.3 沖孔換漿孔小, 泥漿進入井管受阻
 
  沖孔換漿孔設計的雖然多但太小(直徑20mm), 理論上過水斷面大于鉆桿內(nèi)徑1倍以上, 但沒有考慮到深部泥漿粘度較高, 密度較大, 很容易在較小的換漿孔處架橋、阻塞, 使得泥漿不能及時、通暢地進入井管內(nèi), 形成內(nèi)外壓差。
 
  2.4 灌漿不及時, 壓力嚴重失衡
 
  根據(jù)以往下管經(jīng)驗, 一般都是在過濾管下完后每100 m灌漿一次??梢杂^察到管內(nèi)液面比管外低10 m左右。隨著下管深度的增加, 液面差還會逐漸減小, 最后泥漿會從管內(nèi)溢出。根據(jù)從井內(nèi)拔出的過濾管泥包情況看, 泥漿性能極差, 密度大、粘度高、泥皮厚, 再加上過濾管外包網(wǎng)過厚(80 目網(wǎng)包3層), 泥皮形成后完全隔斷了泥漿通過過濾管縫隙進入管內(nèi)的通道, 使得管內(nèi)外壓力失衡。
 
  當井管拔出, 再次順孔換漿時, 有相當長的一段泥漿在泥漿槽中的流動性非常差, 測得的漏斗粘度高達40 ~ 45 s, 密度1.24 ~ 1.28 kg/L。如此差的泥漿性能, 一方面是由于在下管前的提鉆過程中, 以及在下管、拔管的過程中刮下來的泥皮混合在泥漿中,另一方面與下管前的泥漿本身就比較稠有關。由于泥漿的粘度高, 結構力較強, 在沒有專門的除砂除泥裝置的強制凈化下, 砂及粘土顆粒根本無法完全自然沉淀, 許多細小顆粒懸浮在泥漿中重復循環(huán)且越來越多, 最終造成了泥漿的密度越來越大。鉆孔內(nèi)的泥漿在各個不同的位置, 性能參數(shù)是完全不同的。
 
  隨著孔深的增加, 下部泥漿受地層壓力、溫度等復雜地質(zhì)因素的影響, 性能更差。特別是在換漿不徹底,泥漿不均勻的情況下, 差別更大。此外, 由于灌漿不及時造成的壓差作用對過濾管的影響也更大。根據(jù)本次測得的泥漿情況, 若把孔內(nèi)泥漿性能看成均勻一致, 密度按1.24 kg/L計算, 隨著孔深的增加, 則泥漿壓力的變化如圖3所示。管內(nèi)泥漿每虧空100m, 下部井管管壁上就能產(chǎn)生1.24 MPa的壓差。而壁厚5.2 mm、材質(zhì)20 號鋼、橋高1.5 mm、孔隙率12.7%的過濾管的擠毀強度僅為6.9 MPa, 折算管內(nèi)外液面差為55.65 m時就會造成過濾管的擠毀變形。實際上受井底泥漿密度更高等因素的綜合影響, 施加于過濾管上的壓差會遠高于這個數(shù)值, 在灌漿不及時時更容易被擠毀。
 
  2.5 井管下放速度太快, 泥漿對井管的沖擊力過大從拔出來的井管可以看出, 在安裝有扶正器的位置, 泥包嚴重, 外徑與井徑基本一致。這樣, 井管以較快的速度下放的時候, 致密的粘土包裹著的扶正器形成的活塞(見圖4), 以很高的速度壓迫鉆井液沖擊井管, 加上過濾管孔隙的堵塞, 對井管產(chǎn)生了一個很大的擠壓力。這個力加劇了過濾管的擠毀變形。
 
  實際上, 井管在孔內(nèi)受力情況是非常復雜的。
 
  僅以以以上簡單的分析可以看出, 過濾管擠毀事故的發(fā)生可能是其中一種原因的影響, 也可能是綜合因素的共同作用。對于每相鄰兩節(jié)過濾管擠壓面互相垂直的現(xiàn)象, 開始考慮可能是受過濾管卷制時的焊縫影響, 但觀察后發(fā)現(xiàn)每條過濾管上焊縫的走向都圖4 扶正器泥包現(xiàn)象是隨機的, 沒有規(guī)律可循, 其機理還需要進一步探討和研究。
 
  在解決了以上問題后, 該孔進行了第二次成井,洗井抽水后, 各項指標均超過合同要求。
 
  3 經(jīng)驗和體會
 
  這次事故雖然造成的經(jīng)濟損失不大, 但教訓仍然是深刻的。正因為最終能夠?qū)⑾氯肟變?nèi)的井管全部起拔出來, 才有了了解過濾管擠毀事故的第一手資料, 進而對其影響因素及危害進行了分析。通過這次事故經(jīng)歷, 總結如下經(jīng)驗和體會。
 
  (1)下管前的工作要嚴肅謹慎, 按照既定程序把工作做細。換漿不僅要把好返漿性能指標、沖孔時間這兩關, 更重要的是要循序漸進, 逐步把泥漿性能控制好, 特別是泥漿要均勻。
 
  (2)下管過程中要適時觀察管內(nèi)泥漿情況, 加大補漿頻率, 把管內(nèi)外泥漿液面差控制在10 m之內(nèi)。
 
  (3)沖孔換漿孔要足夠大, 過濾管外包網(wǎng)一層為好, 保證泥漿通道暢通無阻, 管內(nèi)外泥漿平衡, 避免形成較大的壓差。
 
  (4)下管速度要適當, 減小活塞效應對井管的沖擊力。
 
  (5)嚴格井管入庫檢驗制度, 保證入井過濾管的強度。